宋雄卫
日前,长钢公司轧钢厂经由过程履行猜测数据、控制数据、比较分析数据、评估风险、履行区域电耗成本核算机制,经由一年运行后,节电创效107万元。
据统计,90%的企业电力消费在轧钢成本核算中约占40%,该厂结合临盆实际情况,对棒材临盆线吨钢电耗分化到每台或部分设备,从单台或部分设备电耗入手,在临盆过程中履行猜测数据、控制数据、比较分析数据、评估风险、实施的区域电耗成本核算机制,实施周分析、月总结,从而使轧钢电能消费成本控制不时控制在可控范围内,电气车间将用电设备按区域划分,对每个区域的设备定性分析,持续运行的设备进行了数据采集、分析,慢慢进行了评估改进设备运行方法,确保了设备运行在低能耗状况下经济运行,达到了降低轧钢电能消费的目标。
在日常治理中,电气车间鼎力实施节能办法。针对棒材临盆线主厂房的照明体系因本来设计的缺点,存在维修不便、电耗较高、控制繁琐的缺点,对其照明体系进行了改进,选择具有性价比高的新型金属卤化物灯具,对重点部位弥补了照明,从新选择了安装地位,便于保护调剂,并对主厂房的照明进行了集中主动控制,制造了主动化控制法度榜样与上位机画面对其进行长途准时精准控制,削减人力浪费,从而实现电能的节约,仅此一项创效23万元。
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