本报通信员李佳君何彪
“在严格的钢铁市场情况下,企业若想求生计、求成长,寄欲望于等、靠、如果出不了成就的。”达钢集团钢轧厂高速线材工段工段长杨云超如是说。
本年1月~5月份,该工段经由过程积极立异,紧紧环绕临盆指标重点开展治理立异、工艺立异,优化品种构造,鼎力实施细晶粒钢临盆,工序成本效益凸显,实现了吨材成本比筹划成本目标节约6.31元/吨的成就。经由过程至上而下的不雅念改变和不等不靠的工作风格,该工段实现了达钢3条轧制临盆线中吨材成本节约最多,并受达到钢集团最佳效益班组荣誉称号的嘉奖。
新产品常态化临盆
达钢集团的高速临盆线重要用于临盆各类小规格的盘螺。据懂得,达钢集团于2012年3月份启动细晶粒含钒高强钢筋的研制工作,于2014年4月份研制成功。该产品知足节能减排的实际成长须要,改变了钢筋临盆粗放落后的局面,实现了钢筋的高强化和精细化临盆。
“在当前严格的行业危机中,成本指标一压再压。我们只有打出这张牌,主动与发卖公司加强沟通,走产品差别化,实现细晶粒钢的常态化临盆。”杨云超介绍说,“细晶粒含钒高强度产品替代现有中初级别、中低强度钢材产品,不只实现产品的进级换代,更重要的是发挥了无缝方管的设备程度,使成本降下来。”
在本年1月~5月份,该工段不只实现了细晶粒钢临盆的常态化,产品规格还从2个规格,增长到3个规格。
多办法霸占高成本
本岁首年代以来,该工段一个一个地找出并解决影响成本的身分。该工段在优化工艺配件的改代应用上,经由过程临盆变乱隐患排查、劳动比赛活动等方法,对重点、难点问题进行攻关,从而包管成本的降低。
如该工段将本来无法应用的预精轧钢制合金辊环,经由过程改革,从新上线,节约成本40万元;预精轧辊环由集中改换,改为单机架瓜代改换,月削减临盆误时430分钟,同时节约气、电、水等消费近万元;优化解盘矫直轮应用方法,每月节约配件消费3万余元;改进18号进口导卫,月平均削减堆钢6次,节约金属料消费约12吨;改进双模二空过构造,削减临盆误时和堆钢,确保临盆加倍稳定顺畅。在该工段的尽力下,本年该工段临盆线的成材率从98.43%进步到98.81%。
笔者懂得到,该工段容身自身找问题,仅第一季度就提出并实施合理建议6条,个中《改进双模二空过构造》《预精轧应用钢制合金辊环、节约采购成本》分别获得了达钢集团的嘉奖。
钢轧厂临盆科副科长瞿传荣说:“无缝方管工段在前5个月能取得这么好的成就,与他们的治理是分不开。在治理上他们善于开动脑筋,碰到问题不回避,不讲客不雅原因,不成功不罢休的立场,值得钢轧厂的各工段来进修。”
(此文登载于《中国冶金报》2015年6月23日3版)
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