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练好七招低耗高效———梅钢4号高炉操作实践分析

发布者:恒博物资 发布时间:2015年07月19日 来源:无缝方管  阅读:

  

  卢开成张银鹤

  宝钢集团梅钢公司4号高炉于2009年5月12日焚烧开炉,设计炉容为3200立方米,配备4座新日铁型外燃式热风炉,南北2个出铁场共4个出铁口,2套INBA(印巴法)水渣处理体系,32个风口,重力除尘+布袋式干法除尘,全冷却壁冷却。近年来,因为对各项操作轨制的赓续优化,梅钢4号高炉实现了高应用系数前提下低燃料消费的目标(见下表)。

  笔者对梅钢4号高炉高应用系数、低燃料消费的实践进行分析、总结后认为,稳定的上部布料档位及圈数、降低高炉设备故障休风率、削减风口小套破坏数量等7个办法可以或许实现高炉高应用系数和低燃料消费。

  

  第一招保持相对稳定的上部布料档位及圈数

  4号高炉开炉今后,经由一段时光摸索,工作人员找到了相对稳定的上部布料轨制,并经久应用:控制外档角度及矿焦角差在必定范围,搭建相对稳定的矿焦平台,根本形成平台加漏斗的模式;包管边沿和中间区域有合适的矿焦比例,根据不合的临盆前提,恰当调剂焦炭的外档和内档圈数,以包管有适度的边沿气流和较强的中间气流,气流分布合理,包管高炉顺行。将W值(反应边沿气流的强弱)控制在0.5~0.7,Z值(反应中间气流的强弱)在6.0~8.0,目标是将炉顶温度控制在135℃~155℃之间,将煤气应用率控制在50%~51%之间,充分应用煤气热能和化学能,从而降低燃料消费。

  外围前提临时变差时会导致控制参数波动,优先调剂矿焦比,稳定控制参数,而不是调剂上部布料档位和圈数。矿焦比调剂是为了尽可能减小风量萎缩,包管足够的动能,保持初始气流的分布及炉缸活泼,防止风量大量萎缩影响气流分布,从而影响产量和燃料消费。

  第二招降低高炉设备故障休风率

  在高炉临盆过程中,设备运转正常是进步技巧经济指标的基本。高炉休风率的高低直接影响着高炉产能和燃料消费。为了降低高炉设备体系故障休风率,设备体系和临盆操作体系人员要进步对设备稳定运转重要性的熟悉,设备点检人员加强对设备的点检,操作人员做好TPM(全员临盆维修)工作,精心操作设备,将设备故障率降至最低程度。

  在设备人员和操作人员的合营尽力下,梅钢4号高炉综合休风率呈逐年降低趋势。2013年综合休风率为1.34%,比2012年降低了0.33%。2013年,设备故障控制较好,未出现设备问题造成休减风情况。设备稳定,削减高炉休减风的几率,产能的发挥获得包管,也不会因为休减风增长燃料消费。

  第三招削减风口小套破坏数量

  4号高炉投产之后,风口小套破坏数量比较大。风口小套破坏过多,对炉况造成了很大影响,直接影响高炉产能的发挥和燃料消费的增长。经由过程研究分析认为,造成风口小套破坏的重要原因是渣皮脱落烧损和煤粉磨损。为了削减渣皮脱落烧损小套,技巧人员经由过程优化气流操作,保持渣皮的相对稳定,尽量削减渣皮大面积脱落。

  别的,包管风口小套冷却水量不低于38t/h,强化风口小套冷却后果;加强对煤枪插入深度及风口长度研究,严格履行风口区域巡检轨制,及时发明煤磨小套的风口并急速调剂。同时对开炉以来的数据进行分析总结,风口小套应用时光采取周期治理,将小套应用周期肯定为270天,对于达到应用寿命的小套,应用定休机会同一改换。2013年风口小套破坏数量较2012年大大降低,削减了高炉休风次数。风口小套破坏数量的降低,为高炉的稳定顺行创造了很好的前提,实际上也成为了高炉释放产能、降低消费的包管。

  第四招休风后快速恢复

  在临盆过程中,工作人员固然采取一系列的办法来削减高炉休风率,然则也很难避免高炉休风情况的出现。高炉休风后恢复的短长,对高炉煤比的进步有很大的影响。短期休风假如能在不退矿焦比的前提下快速恢复,既能包管煤比不受影响,又最大限度的削减产量损掉。高炉短期休风度取分批次补偿热量的办法,避免热量不足和热量过于集中,严格履行休风前渣铁处理操作和减风过程控制,包管休风筹划时光在±10分钟的区间内。复风后,经由过程风平和加湿的调剂,优先恢复风量,根据炉热忱况酌情应用富氧,保持渣铁温度在合理程度,确保恢复一次成功。

  经由过程合理的短期休风热量补偿及休风时减风加风的标准化操作,短期休风复风后120分钟内高炉风量加全。经久休风根据休风时光设备不合减矿率,包管复风快速,实现复风8小时恢复风量,24小时恢复负荷及煤量。

  第五招实现持续出铁提赶过渣系数

  经由过程计算,当矿批为90吨时,每分钟临盆铁水5.74吨,产生炉渣1.71吨。为了保持炉缸中渣铁液面的稳定,工作人员提出持续出铁理念,请求全天出铁距离缩短为零;恰当削减重叠铁口时光,避免出现出铁系数高但渣铁排放不持续现象,在实现持续出铁的同时,赓续缩短出渣距离。

  因为产生的渣铁可以或许及时持续排放,高炉接收风量才能加强,风压程度降低,杜绝因为渣铁处理原因造成高炉减风,保持高炉稳定顺行,从而进步高炉产量、降低燃料消费。

  第六招包管足够的鼓风动能

  保持足够的鼓风动能,吹活炉缸是高炉创造较好技巧经济指标的须要前提。临盆实践证实,4号高炉经由过程风口面积及长度控制,鼓风动能大于120kW可以或许吹活炉缸,才有利于煤气流初始分布,使炉芯温度大于600℃。高炉初始气流分布合理,合营上部轨制应用,高炉炉体稳定,不会出现大面积渣皮脱落,为高炉稳定顺行创造了前提,有利于产能发挥和燃料消费降低。

  第七招精确控制燃料比低硅冶炼

  在高炉冶炼过程中,硅是难还原的元素,还原硅消费热量是还原雷同数量铁耗热的8倍。所以,在包管安然的前提下,降低铁水硅含量对降低高炉燃料消费后果明显。经由临盆总结,4号高炉铁水温度控制在1500±5℃,[Si]含量控制在0.3%~0.43%,炉缸热量充分,燃料消费低。高炉炉热的稳定,对高炉的稳定顺行意义重大。为了达到高炉炉热稳定,在临盆过程中,以铁水温度作为日常操作调节的重要参考根据,按照6批料时光计算料速,根据4号高炉临盆前提,经由过程统计回归计算获得该高炉的校订燃料比公式,根据高炉参数的变更及时调剂燃料比,经由过程对燃料比的精确控制,使高炉热轨制稳定。

 (此文登载于《中国冶金报》2015年6月25日6版)

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